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針對廣大電力公司對濾油機的故障本公司做了如下的試驗與分析,對濾油機的常見(jiàn)故障有濾板損壞和濾板間噴料兩種原因,下面是不同的故障進(jìn)行分析和排除:
(1)濾板損壞
廂式壓濾機濾板損壞為常見(jiàn)故障。如果濾板損壞的數量較多時(shí),應對以下因素進(jìn)行分析:
①濾板的制造質(zhì)量;
②濾板材質(zhì)的選型和給料泵的里程是否同等;
③隔膜壓榨方式中,應同時(shí)考慮隔膜板濾油機量和內部鋼襯的加工質(zhì)量。
在正常條件下,濾板兩側壓力處于平衡狀態(tài)。當濾板的兩側處于不同的過(guò)濾階段,即一側為過(guò)濾,則另側為液力擠壓,因而濾板兩側就形成了壓力差,從而損壞濾板。其原因:
①在卸料過(guò)程中,濾板兩側殘留的泥量相差大,使其形成了壓力差的原因;
②壓濾機在開(kāi)始過(guò)濾時(shí),給料泵中途停車(chē)時(shí)間長(cháng),從而使濾室內半流動(dòng)狀態(tài)的濾餅出現不同程度的下沉;
③濾板的進(jìn)料孔堵塞。
(2)濾板間噴料
自動(dòng)真空濾油機在過(guò)濾作業(yè)中,濾板之間發(fā)生噴料現象,其原因:
①在濾板邊框的壓緊面,濾布出現折疊;
②濾布發(fā)生破損;
③兩側橫梁出現不同程度的側向彎曲(水平方向);
④止推板未壓緊或液壓缸的壓緊力偏小。
解決措施為,卸料時(shí)仔細清理濾板壓緊面上的殘留濾餅(尤其是下部),或者及時(shí)沖洗濾板,為過(guò)濾,另一側為液力擠壓,濾板兩側形成了壓力差,從而損壞濾板。其原因:
①卸料過(guò)程中,濾板兩側殘留的泥量相差大;
②壓濾機開(kāi)始過(guò)濾后,給料泵中途停車(chē)時(shí)間較長(cháng),濾室內半流動(dòng)狀態(tài)的濾餅出現不同程度的下沉;
③濾板的進(jìn)料孔堵塞。
(2)濾板間噴料
自動(dòng)真空濾油機在過(guò)濾作業(yè)中,濾板之間發(fā)生噴料現象,其原因:
①在濾板邊框的壓緊面,濾布出現折疊;
②濾布發(fā)生破損;
③兩側橫梁出現不同程度的側向彎曲(水平方向);
④止推板未壓緊或液壓缸的壓緊力偏小。
綜合上訴兩點(diǎn),且出臺解決措施,卸料時(shí)仔細清理濾板壓緊面上的殘留濾餅(尤其是下部),或者及時(shí)沖洗濾板,保證濾板壓緊面的清潔;將濾布捆綁好,保證其平整性。這樣才能更好的使濾油機得以工作。
3、壓式儀表的差壓發(fā)生體和差壓變壓變送器一體化
將差壓變送器直接與噴嘴等節流裝置或均速管裝在一起,省略了在現場(chǎng)布引壓管線(xiàn)工程,改善動(dòng)態(tài)特性,減少維護工作和故障率,降低初置費用和運行費用。據日本對1996~1997年間新建四家工廠(chǎng)的調查,所用近400臺差壓式流量?jì)x表中,一體化直接安裝型儀表已占三分之一。
4、開(kāi)發(fā)普及型儀表
適度降低測量度等性能,取消原為通用功能改為選擇功能以簡(jiǎn)化儀表組成,設計成較窄應用范圍的儀表,從而降低價(jià)格擴大用戶(hù)面。
A、科里奧利質(zhì)量流量計設計普及型
科里奧利質(zhì)量流量降低度(量程誤差從±0.2%左右降低到±0.5%),功能減少,實(shí)際普及型儀表。
B、電磁流量計從流程工業(yè)轉向居住民用領(lǐng)域
降低電磁流量計測量度等性能,如基本誤差定位在±2%,設計成具有水表特點(diǎn)的電磁水表。在日本這類(lèi)電磁式水表已納入日本水表標準。
C、超聲*表
國外民用計量天然氣價(jià)格低廉的超聲流量計以形成規模生產(chǎn)。平均價(jià)格約為流程工業(yè)用超聲流量計平均價(jià)格的1/30。
二、應用進(jìn)展
成熟儀表應用上受到限制的某一領(lǐng)域,在技術(shù)上有所突破后,開(kāi)發(fā)出相適應的改進(jìn)型儀表,使得在該領(lǐng)域有較快發(fā)展,下文討論幾種流量?jì)x表應用領(lǐng)域的進(jìn)展。